10月13日,记者从九里山矿了解到,该矿通过对16061工作面优化,不仅简化了工作面回采工序,保证了施工安全,降低了人工费用,缩短了施工周期,而且还解放了近万吨煤炭资源,取得了良好的安全效益和经济效益。
据了解,该工作面北部为已回采16041工作面、东部为16下山保护煤柱,西边和南边各靠一断层保护煤柱。工作面煤层厚度变化大,地质条件复杂。若按正常思路设计,回采工序复杂,机电设备布置多,运输巷回风眼工程量大、施工周期长,同时增加了人员投入。
针对此情况,该矿工程技术人员认真调研分析后,首先,对工作面切眼布置方式进行优化,使工作面上下风道平行,不再需摆架、加架、调斜等工序,大大降低了职工劳动强度,提高了回采期间的安全性。其次,对机电系统设计优化,使工作面皮带输送机仅需一部即可铺设到转载机位置,提高了煤炭运输系统能力。再次,对煤炭资源回收方案优化后,使工作面可采储量由原来的11.5万吨,提高到现在的12.4万吨。最后,对工作面运输巷风眼施工工艺进行优化,减少顶层煤巷13.4米,顶层岩巷29米,缩短巷道施工工期14天。
经过优化前后对比计算,16061工作面布置优化后,减少巷道工程投入46.9万元,人工投入13.9万元,解放工作面可采储量0.9万吨,增加经济效益540余万元。