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人物风采
记2015年度集团公司劳模、云煤一矿抽放队抽放工王红克
时间:2016-01-22    来源:河南能源化工集团

□记者 李春红  通讯员 杨 娜

“王钻头,22202综采面运输顺槽钻机出毛病了,你赶紧过来看看!”

“马上,马上!”

这是永锦能源云煤一矿抽放队值班电话的一段录音。这个被称为“王钻头”的人,就是文中的主人公——在集团公司两会上获评2015年度集团公司劳模称号的永锦能源云煤一矿抽放队抽放工王红克。由于业务技能突出、无私奉献精神强,他被同事们亲切地称为“王钻头”。

1月19日上午,当记者接到采访集团公司劳模王红克的任务前往云煤一矿时,得知他正在永锦能源10公里之外的新龙公司考察岩孔打钻储渣防喷技术。

“我看他们排渣孔设计比我们合理,口径是195毫米,足足比我们大了36毫米,咱就按这个尺寸改造。”当记者见到王红克时,他正在机电车间与电钳工顾阿珂商量排渣孔技术改造的事。王红克告诉记者,为这事儿他已经好几天没睡好觉了。

“知道大家为啥叫他‘王钻头’了吧,只要遇到问题,他的‘钻劲儿’就会上来,不解决誓不罢休!”随行的抽放队副队长吴继伟向记者坦言。

据了解,半路出家的王红克正是凭着这股子“钻劲儿”,从2010年到2015年,完成钻场粉尘治理“五小”成果40多项、小发明15项,开展班组管理创新12项,不仅使班组生产进尺由原来的不足7000米提高到1.5万米,而且为企业创造经济效益400多万元。

2010年7月,王红克通过招聘来到云煤一矿从事钻机操作。在除尘设备简陋、粉尘得不到彻底治理的情况下,初来乍到的王红克除参加培训和现场学习外,还认真研究工作中出现的任何一个细小问题,班上解决不了,下了班接着研究。

“晚上睡觉时,身边放着本儿和笔,想到啥就赶紧记下来。”王红克回忆说。半年多的时间里,“门外汉”先后围绕除尘开展了20多项技术攻关,除尘率由不足65%提高到95%以上。

“张帅,检查一下钻机自移装置上油缸上的油管都紧固好没有。下帮地势低要铺上道板,这样移动不容易侧翻。”记者跟随王红克赶往该矿22202底抽巷,他要完成新改制的“岩孔防喷储渣箱”安装工作。此时,班组人员正在组织移钻,来到现场的王红克急匆匆跑到100米外的临时材料库扛来两块道板。

“现在这个钻机自移装置可以把油管架起来,打钻、移钻时不用拆卸,省了好多劲。”一切准备就绪,钻手李文雅启动油缸反拉装置,钻机、操作台、油箱、砂箱等配套设备,不到30分钟就按规定距离“各就各位”。

“这个钻机自移装置是我们班长发明的!以前靠人工搬运移钻,移一次钻耗时长不说,还需要全员停产支援。我们班有两台钻机,一个月下来就是100多次,耗时耗力。现在好了,移一次,一个人就轻松搞定了,而且大大降低了有关损耗率。”操作着钻机自移装置,张帅乐呵呵地对记者说。

“一根油管五六百元呢,不管它,一个月几根管就浪费掉了,想想办法解决了心里还是踏实。”擦着汗水的王红克让记者肃然起敬。

22202底抽巷工作刚刚安排就绪,王红克就急匆匆奔向23采区专用回风巷钻场,这也是他的“地盘”。在途中,抽放队队长苏自锋告诉记者,王红克不仅善于钻研技术,管理上也有一套。

因为抽放队大多是流动作业,工作地点经常是在“边区”地界。煤尘、积水不仅影响其他区队生产施工,也容易对环境卫生造成破坏。为此,职工没少招“白眼儿”,班组也没少遭“投诉”。

为改善钻场文明生产环境,王红克开动脑筋,专门利用飞信平台建立了班组管理群,敞开大门收集意见和建议。

“短短几天就收到职工合理化建议70多条,其中一些建议非常实用。后来我们通过筛选整理把这些建议归纳制定成《钻场文明安全生产规范标准》。”王红克说。制度是职工自己定出来的,执行起来自然就很顺利,生产现场脏乱差问题得到了遏制,规范操作、文明生产成为了全员的自觉行为。

“停机、停机……”当我们走到离施工地点大约50米处时,王红克突然边跑边喊奔向现场,原来他从噪音里听出了机器的异常,随后,他又一头“钻”进了工作中……

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